西门子6ES7517-3AP00-0AB0销售近年我国不少矿山企业为了实现高效、节能、环保等各方面日益增长的要求,积极进行设备的更新改造。某金矿在碎矿生产环节引进了Nordberg HP圆锥破碎机,以进一步优化生产指标和提高效率。但是该矿原先采用的碎矿生产控制系统是以人工操作为主的常规继电器控制方式,自动化水平低,对生产过程的各种信息缺乏有效的监控手段,不能及时响应各种情况,加上电气设备老化,故障率高,维护频繁,严重制约了新装备生产效率的发挥。因此,需要对原有控制系统一并进行改造。可编程控制器(PLC)作为一种先进的工业自动控制装置,具有功能强大、编程灵活、调试使用方便,且性价比高等众多优点,特别是它适应各种工业环境的能力和高可靠性,使它得到广泛的应用。因此在本改造项目中,决定采用PLC来改造并扩展原有控制系统的功能,设计生动直观、功能丰富的监控流程画面,实现生产过程信息的集中显示和处理。
2 工艺与控制要求
某金矿碎矿工艺为三段一闭路流程:原矿首先从原矿仓通过重型板式给矿机送入鄂式破碎机进行粗碎,然后由1# 皮带给入标准圆锥破碎机进行中碎,再经2# 皮带给入振动筛,筛上产品经3# 皮带返回短头圆锥破碎机进行细碎,细碎产品汇入2# 皮带,与振动筛构成闭路;筛下合格产品由4# 皮带送至粉矿仓。在控制上主要是对破碎、筛分及输送设备的起/停控制、联锁控制及保护,以及对设备运行状态和关键参数的监测记录,包括:①重板给矿机、鄂式破碎机、2台圆锥破碎机、振动筛及4台皮带设备的电机起停控制、电机过载(热继电器状态)的监测及自动联锁;②2个圆锥破碎机稀油站、自动除铁装置、及3台除尘风机起停控制和工作状态监测;③粉矿仓超声波料位计的信号监测;④控制室与现场各车间联络的声光警示信号。
本次改造还增加了以下项目:⑤鄂式破碎机、2台圆锥破碎机和轴瓦温度监测;⑥2台圆锥破碎机的电机工作负荷电流监测,以实现恒定负荷控制;⑦1#和3#皮带安装电子皮带秤和变频器,以实现给矿量控制;⑧控制室原有集中操作台和设备就地开关保留,和PLC控制系统通过转换开关进行工作方式切换。
3 系统硬件配置
根据前述控制要求,在充分考虑了系统的可靠性、稳定性、通用性基础上,确定本监控系统采用集中式的控制结构,分为3级:过程监控站、PLC控制器和现场电气驱动和信号检测。PLC控制器选用西门子SIMATIC S7-300,该型PLC技术成熟可靠,应用广泛,具有功能强、速度快、模块化等特点,具体配置为:CPU314,带有MPI接口,配64k EPROM存储卡做程序掉电保护;16通道DI模块SM321,5个;16通道DO模块SM322,3个;8通道AI模块SM331,2个;4通道AO模块SM332,1个;考虑系统的总点数和今后扩展的需要,配置了1个扩展机架,主机架和扩展机架之间通过通信模块IM360和IM361通信。监控站采用研华工控机,运行澳大利亚的CitectSCADA过程监控组态软件。S7-300和监控站计算机的通信采用MPI接口,在上位机中安装CP5613通讯卡,通过MPI电缆进行连接。
4 PLC控制功能设计
PLC程序是实现整个系统功能的核心,设计内容较多,下面主要介绍生产设备的起停联锁逻辑控制和破碎机恒定负荷控制。
4.1设备起停联锁逻辑控制
碎矿设备控制具有以下特点:逆流程起动西门子6ES7517-3AP00-0AB0销售,即先起动4 # 皮带机,最后起动重板给矿机;顺流程停机,即先停重板给矿机,最后停4 # 皮带机,并根据皮带速度、长度加以延时间隔,以免发生堆料的现象。为保护设备及人员安全,还需要满足较为复杂的联锁关系:①当皮带机、振动筛、圆锥破碎机、颚式破碎机中任一设备发生非正常停车或严重故障时,立即停止上游设备的运行,下游设备保持原工作状态不变;当重板给矿机、除尘器和除铁装置等辅助设备发生故障跳闸时,只向主控室发出故障信号,而不中断系统的运行;②重要设备如圆锥破碎机等受到监测的轴瓦温度、电机负荷电流和稀油站工作参数信号也参与联锁,在信号****自动停机,以防止设备受损;③根据皮带机系统的故障性质,进行紧急停机、顺序停机或发出声光报警;④在监控站画面上及操作台都设有“紧急停止”按钮,当出现重大险情和故障时,操作“紧急停止”按钮能立即停止全线设备。
系统从安全可靠、灵活高效的原则出发,设置3种控制方式:①计算机控制方式,正常生产时使用,操作员在监控站画面实现设备联动或单动;②操作台控制,是保留系统原来的操作方式,作为监控站失效时的备用;③就地控制,可以用机旁电气开关实现设备的起/停,满足设备检修、试车、紧急事故处理的需要;在PLC柜上设有转换开关和转换预置按钮,可在3种控制方式间进行任意转换。
通过对上述控制功能和PLC各个输入输出信号的仔细分析,确定出单台设备的控制逻辑,利用西门子STEP7编程软件编写出梯形图(LAD)程序,见图1。其中,K为控制设备起/停的PLC输出信号,Y为启动逻辑信号,T为停止逻辑信号,由以下信号按一定逻辑关系产生:L ,与该设备有联锁关系的其他设备运行状态;S1,上台设备启动后延时触发信号;S2,转换开关处于计算机控制方式;S3,监控画面单动/联动方式选择按钮,“1”为联动,“0”为单动;S4,监控画面单动按钮;S5,控制方式预转换按钮;S6,转换开关状态,为“1”表示处于就地控制;S7,设备正在运行状态,是中间继电器信号;B1,联动停止信号,由上台设备停止后触发产生;B2,监控画面停止按钮;D1,预转换过程结束信号,“1”表示转换结束,由定时器延时触发;B3,监控画面紧急停止按钮;B4,操作台紧急停止按钮;S8,与该设备存在联锁关系的其他设备运行状态;S9,该设备PLC控制输出状态,为“1”表示PLC控制线路接通。
4.2 破碎机恒定负荷控制